丙烯腈催化劑焙燒爐尾氣脫除粉塵技術優(yōu)化.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩103頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、丙烯腈催化劑焙燒活化過程中產生高溫、含塵、含氮氧化物的尾氣,必須經過處理才能達標排放。原焙燒爐尾氣處理工藝以旋風除塵設備脫除粉塵,以選擇性催化還原法(SCR)處理氮氧化物。由于除塵設備效率較低,導致部分細催化劑顆粒進入氮氧化物處理單元、堵塞SCR催化劑,進而影響焙燒爐尾氣處理系統(tǒng)的正常運行。改進焙燒爐尾氣除塵設備和工藝,對于尾氣達標排放乃至丙烯腈催化劑的正常生產有重要意義。本文將CFD技術和響應面分析法相結合,改進了除塵設備結構形式,優(yōu)

2、化了尾氣處理流程,形成了新的丙烯腈催化劑焙燒爐尾氣處理工藝。本文開展的主要工作如下:
  (1)分析了丙烯腈催化劑焙燒爐尾氣處理現(xiàn)狀及原有處理工藝存在的問題,確定提高除塵效率是改進尾氣處理工藝的關鍵。研究了焙燒爐尾氣及其中顆粒物的性質、現(xiàn)有除塵設備的性能指標等,為除塵設備選型和結構優(yōu)化提供了依據(jù)。
  (2)用CFD技術模擬現(xiàn)有除塵設備,研究了影響除塵設備性能的因素及用CFD技術模擬除塵設備時性能指標的計算方法。根據(jù)丙烯腈催

3、化劑焙燒尾氣處理要求及裝置現(xiàn)狀,確定采用旋風分離器作為除塵設備,并需對其結構進行優(yōu)化以提高除塵效率。
  (3)采用響應面分析法進行試驗設計,用CFD技術建立了不同結構除塵設備的模型,分析結構參數(shù)對分離效率、壓降等性能指標的影響,建立了結構參數(shù)對總分離效率影響的經驗方程,并據(jù)此設計了針對丙烯腈催化劑焙燒廢氣性質的新旋風分離器。
  (4)新除塵設備和工藝應用于丙烯腈催化劑生產后,焙燒爐尾氣除塵效率由91.5%提高至96.1%

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論